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    解決方案

    燃(ran)煤發電機組啟動前化學清洗
    發布時間:2021-05-26 17:25瀏覽次數:

    0 引言

    当前,我国燃(ran)煤发电机组中超临界(jie)、超超临界(jie)机组日(ri)益增多,逐渐(jian)成为主力机型。高参(can)数机组对(dui)系统清洁度和水汽品质提出了更高的要求,而新建机组启动前的化学清洗对(dui)提高其系统清洁度和水汽品质具有很(hen)重要的意义。但是,电站锅炉清洗系统复杂(za)庞大,机组基建期的参(can)建单位和人员众多,都给化学清洗的组织协调工作(zuo)带来很(hen)大挑(tao)战。如何(he)提高高参(can)数机组的化学清洗质量,是业内普遍关注的问题。本文将对(dui)某新建350 MW超臨界(jie)燃(ran)煤發電機組啟動前化學清洗的實際案例進(jin)行分析(xi)與(yu)總(zong)結,梳(shu)理其質量管控過(guo)程中的經驗(yan)教(jiao)訓,以指(zhi)導今後類似(si)工作(zuo)的更好開展。

     

    1 機組概況

    本次化学清洗对(dui)象是某“上大压小”新建电厂2×250 MW燃(ran)煤發電機組的#1機。鍋爐由東(dong)鍋集團設(she)計(ji)、製造的超臨界(jie)參(can)數變(bian)壓運行螺旋管圈(quan)直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用前後牆(qiang)對(dui)衝燃(ran)燒(shao)方式、平衡通風、緊身封閉、風冷式固態排(pai)渣、全鋼懸(xuan)吊結構π型鍋爐。

     

    2 清洗工作(zuo)介紹(shao)

    2.1 清洗目的

    超临界(jie)锅炉对(dui)热力系统受热面清洁度和运行系统汽水品质有严(yan)格的要求,为消除系统内在制造、运输、安装过(guo)程中产生的油(you)污(wu)、焊渣、氧化皮和腐蚀产物,在机组整套(tao)启动前必须(xu)进(jin)行全系统的化学清洗,酸洗后并在金属表面形成良好的保护膜。保证机组启动期间的水质能够(gou)及时合格,防止出现受热面结垢(gou)及爆管等事(shi)故(gu)。

     

    2.2 清洗範圍

    碱洗范围:凝汽器汽侧、轴封加热器、凝水管道、低加水侧及旁路、除氧器、低压给水管道、高加水侧及旁路、高压给水管道、低加汽侧及其疏水系统、高加汽侧及其疏水系统,清洗水容积约705 m3

     

    酸洗范围:省煤器、水冷壁、分离器、启动系统,清洗水容积约100 m3。

     

    2.3 清洗回路的設(she)計(ji)

    碱洗回路I:凝汽器凝結水泵凝結水管道凝結水精處理旁路軸封加熱器—#7加熱器及旁路臨時管凝汽器。

     

    碱洗回路II:凝汽器凝結水泵凝結水管道凝結水精處理旁路凝結水減溫水管道臨時管—#1高加事(shi)故(gu)疏水管—#1高加汽側—#1高加正常疏水管—#2高加汽側—#2高加正常疏水管—#3高加汽側—#3高加事(shi)故(gu)疏水管凝汽器。

     

    碱洗回路III:凝汽器凝結水泵凝結水管道凝結水精處理旁路凝結水減溫水管道臨時管—#5低加事(shi)故(gu)疏水管—#5低加汽側—#5低加正常疏水管—#6低加汽側—#6低加事(shi)故(gu)疏水管凝汽器。

     

    碱洗回路Ⅳ:凝结水管道—#6#5低加及旁路除氧器低壓給水管道臨時清洗泵給水泵出口管道高加臨時管道凝結水管道。

     

    1 本次化學清洗過(guo)程簡述

    锅炉酸洗回路:临时清洗泵—省煤器—水冷壁—启动分离器—贮水箱—贮水箱疏水管进(jin)扩容器前—临时管道—临时清洗泵。

     

    2.4 清洗工藝

    凝汽器和高低加汽侧清洗工艺,采用水冲洗—双氧水碱洗—水冲洗流程,以凝汽器热井(jing)作(zuo)为清洗水箱,以凝结水泵为清洗动力泵,清洗温度控制在5055℃。凝結水係統和高加給水係統的清洗工藝,都采用水衝洗雙氧水堿洗水衝洗流程,清洗溫度控製在5055℃,但前者以凝汽器熱井(jing)作(zuo)為清洗水箱,以凝結水泵為清洗動力泵,後者以臨時清洗泵提供(gong)動力,以除氧器水箱作(zuo)為清洗水箱。

     

    锅炉本体酸洗采用EDTA銨(an)鹽低溫清洗工藝,清洗鈍化一步完(wan)成。起始EDTA濃度控製3%5%,剩餘(yu)濃度控製在0.5%1%,緩蝕劑濃度0.5%,同時添加適量的還(huai)原(yuan)劑。清洗溫度控製在85105℃,酸洗階段p H控製在4.55.5,鈍化階段調整到8.59.5,清洗流速控製在0.20.5 m/s範圍內。酸洗時間控製在610 h,鈍化時間控製在45 h

     

    2.5 清洗過(guo)程記(ji)錄

    本次清洗具体过(guo)程以表格形式呈现,如表1所示。鍋爐本體酸洗與(yu)鈍化過(guo)程的化驗(yan)跟蹤(zong)數據(ju)見表2和表3

     

    2.6 清洗效果及評(ping)定

    本次化学清洗结束后,割(ge)取一段水冷壁管检查清洗效果,并对(dui)水冷壁监(jian)视管内悬(xuan)挂(gua)的腐蚀指(zhi)示片进(jin)行腐蚀速率及腐蚀总(zong)量的测(ce)定,其结果见表4。從水冷壁割(ge)管檢查的結果來看(kan),水冷壁管內的殘留(liu)附(fu)著物已(yi)清洗幹(gan)淨,無二次鏽及明(ming)顯點蝕或過(guo)洗現象,鈍化膜形成良好。從腐蝕指(zhi)示片外觀來看(kan),整體呈鋼灰色(se),無點蝕,其平均腐蝕速率0.739 g/m2·h,平均腐蝕總(zong)量6.652 g/m2,符合《火力發電廠鍋爐化學清洗導則》(DL/T 794—2012)中關於腐蝕指(zhi)示片平均腐蝕速率小於8 g/m2·h,平均腐蝕總(zong)量小於80 g/m2的規定。整個酸洗過(guo)程的衝洗水、堿洗廢液和酸洗廢液都排(pai)入廢水池做(zuo)進(jin)一步處理。

     

    2 鍋爐本體鈍化化驗(yan)表

    3 鍋爐本體鈍化化驗(yan)表

    4 酸洗腐蝕速率記(ji)錄

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